nbsp;由于乳化生產線在停機后,采用自動沖洗廢料中存在有大量的結晶硝銨,由于溫度變化,硝銨晶體可能凝聚在一起形成硝銨顆粒;含有硝銨顆粒的廢料從敏化螺旋處加入乳化炸藥后,會出現如下后果: 1、在裝藥過程中,易堵塞金源裝藥機裝藥管道,硝銨晶體堵塞管道人工處理易造成工傷事故; 2、葉片泵裝藥機易......
由于乳化生產線在停機后,采用自動沖洗廢料中存在有大量的結晶硝銨,由于溫度變化,硝銨晶體可能凝聚在一起形成硝銨顆粒;含有硝銨顆粒的廢料從敏化螺旋處加入乳化炸藥后,會出現如下后果:
1、在裝藥過程中,易堵塞金源裝藥機裝藥管道,硝銨晶體堵塞管道人工處理易造成工傷事故;
2、葉片泵裝藥機易被硝銨晶體卡死,造成葉片碎裂,曉進裝藥機易發生葉片泵碎裂事件。
3、由于硝銨晶體在葉片泵中摩擦發生能量聚集可能導致爆炸事故,全國民爆廠家曉進裝藥機由于葉片摩擦發生爆炸事故達2起;
4、在廢料返工過程中混合不均可能造成炸藥拒爆或者威力降低,
5、增加廢水中的氨氮含量,導致環境污染。
6、化學銷毀廢料速度慢,同時肥料中殘存基質具有爆炸感度,流入社會會造成爆炸事件。
一、試驗方法
為了提高生產線本質安全性,降低此類事故發生,確保炸藥質量符合國家標準要求,對乳化機停機沖洗及廢料處理進行了如下試驗:
方法一:利用浸冷機內降溫循環水對廢料中的硝銨進行沖洗。
1、操作方法:停機后啟動系統自動沖洗程序,對油水相管道、乳化機正常沖洗三分鐘以上,將裝沖洗廢料的袋子放入排水溝中,利用循環水對沖洗后的廢料進行二次清洗,以減少硝銨結晶物的產生。
2、原理分析:利用循環水對廢料中的硝銨進行稀釋、溶解。
3、效果:廢料中仍然存在硝銨結晶物,但數量明顯減少。
方法二:將水相管道中的硝銨溶液用清水清洗干凈后,再啟動自動沖洗系統進行正常沖洗。
1、操作方法:停機后,手動開啟控制臺上水相沖洗閥,對水相管道及過濾器內的硝銨溶液進行沖洗,從水相三通閥處接大約四桶水后,手動關閉水相清洗閥,然后開啟系統中自動清洗程序,正常沖洗三分鐘后,停止沖洗程序。
2、原理分析:減少沖洗過程中的硝銨量是關鍵,將管道內的硝銨溶液清洗干凈后,啟動自動沖洗,管道中的油相、乳化器中的殘留基質及水經乳化器出口排出,無殘留硝銨結晶物。
3、效果:廢料中無硝銨結晶物,效果明顯。
二、經過試驗,得出如下結論:
1、先沖洗水相管道再啟動自動沖洗流程,收集的廢料中無硝銨結晶物。
2、廢料進行返工,未發現明顯的硝銨顆粒。
3、大大降低了廢水中的氨氮含量。
4、經咨詢成功機電相關專家,先沖洗水相管道再采用自動沖洗的方法減少了廢料中的硝銨晶體,避免了在裝藥過程中堵塞裝藥管道、降低了晶體摩擦而產生能量聚集,排除了由此引起的事故,提高了生產線本質安全性,此方法沖洗可行。
三、建議
建議將沖洗方法改進為:先手動沖洗水相管道3min,在排污閥收集排出的前兩桶溶液返回硝銨儲罐再利用,再采用正常沖洗收集廢料進行返工,既節約了原材料降低成本,又避免了生產安全事故的發生,更減少了對環境的污染,同時消除了對社會產生不穩定因素。
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